隨車吊作為一種常見的吊機設備,其全稱叫做隨車起重運輸車,其進入中國市場起初是在20世紀70年代末,那個時候我們的基建剛開始起步,對于工程施工設備的需求較大,傳統(tǒng)的人力早已滿足不了先進的生產,為了解決生產力低下的水平,我們就從歐洲引進了一批先進的隨車吊機,從此開始,我們開始進行自主研發(fā),引進的設備出現(xiàn)了機械設備故障,我們無法解決必須請廠家來解決,這大大降低了生產效率,為了解決這一問題,我們開始自己研發(fā)對于機械問題,我們組織大量的科研人員予以解決,下面小編為大家匯總了許多常見的機械故障。
發(fā)動機一般存在以下問題:
1.活塞斷裂;2.活塞和缸套拉傷;3.配氣機構磨損;4.發(fā)動機各部分配合間隙過大;5.氣泵無法提供正常的制動氣壓;6.冷卻系統(tǒng)銹蝕、滲漏;7.轉向泵磨損。
安裝前,更換了活塞、缸套和活塞環(huán),并對其他部分進行了必要的檢修,試機情況良好。
安裝過程中解決了以下幾個問題:
1.為了 安裝以后的離地間隙,以及發(fā)動機后部與變速器輸入軸的連接,將發(fā)動機整機位置適當提高,前、后部連接支架分別加厚3cm和2cm.
2.散熱器的進水口在上部,且左右各一個,分別與發(fā)動機左右兩側缸蓋的出水管相連,散熱器的進水口在上部中間,只有一個,通過中間的恒溫裝置,與兩側缸蓋的出水管連接起來。
因為隨車吊散熱器安裝在駕駛室下部,連接方式及固定裝置都不易變動,更換散熱器十分困難,故仍用原來的散熱器。注意到原來的散熱器為方便補充冷卻水,在上部中間位置有一個加水口,并通過一段加水管引出,可以利用該口作為進水口,與發(fā)動機的出水口相連,而將原來兩個進水口中的一個封掉,另外一個用一段水管引出,用于補充冷卻水。出水管位置相同,都在底部,無需任何改動。
3.原有空氣過濾裝置已基本失去作用,這次一并更換,重新加工了空氣濾清器的外殼固定裝置,并檢修了全部進氣管路。
4.檢修全部排氣系統(tǒng),清除系統(tǒng)內殘油等雜質。
5.因為兩種發(fā)動機的離合器和變速器連接方式相同,所以無需更換,但隨車吊的離合器片已嚴重磨損,且是老式的,中間有12個鍵槽。新型離合器片中間為15個鍵槽,且直徑稍大,無法與原變速器的輸入軸相匹配,但不影響離合器壓盤正常工作,所以改用新片。離合器片中間的鍵槽連接部分是鉚接的,只需從舊離合器片上取下連接部分,焊接在新片上即可。
6.轉向沉重的問題,通過對轉向系統(tǒng)放氣解決:
<1>將轉向系統(tǒng)加油至規(guī)定位置
<2>前輪抬起,左右轉動轉向盤分別到止點位置,重復數(shù)次,檢查并加油至規(guī)定位置,直到液面不再下降
<3>發(fā)動機怠速運轉,并重復上述過程
<4>前輪落地,在重復以上過程
<5>逐漸提高發(fā)動機轉速,并重復以上過程,直至系統(tǒng)內空氣全部排除。
經(jīng)過放氣作業(yè)后,轉向系統(tǒng)工作正常。
7.檢修貯氣罐、管路及管路及管路內的單向閥等氣路系統(tǒng)。更換發(fā)動機后,氣泵工作正常,可以提供足夠的制動壓力,制動系統(tǒng)恢復正常。
更換發(fā)動機并對底盤及吊重裝置作了必要檢修后,這臺隨車吊完全恢復了性能。
上文就是小編根據(jù)多年的生產經(jīng)驗總結的故障和解決辦法,我常作為一家專業(yè)從事隨車吊產品的生產和租賃的廠家,公司目前的主營產品有:山西大型隨車吊,太原工程隨車吊,太原小型隨車,山西隨車吊,太原隨車吊,我廠的產品已經(jīng)銷售就受到了很多用戶的購買,對于使用體驗表示可以,這源于我廠的產品在出廠前必須經(jīng)過嚴格的質量檢測,在售后方面,我們定期跟蹤客戶,不斷吸收客戶的反饋問題。